晴時多雲

中鋼第一熱軋工場導入智能溫控系統 透過AI增添「溫」故知新能力

2023/11/29 12:34

中鋼第一熱軋工場加熱爐導入智能化溫控系統,融入中鋼爐控員30年以上經驗,更結合預測、最佳化及機器學習等AI智能技術,開發出5大智慧功能。(中鋼提供)

〔記者洪臣宏/高雄報導〕中鋼為滿足下游客戶鋼品低排碳需求,成功於第一熱軋工場開發建置鋼胚加熱爐智能溫控系統,並導入5大AI智慧技術,透過製程大數據(Big Data)的模擬分析,使加熱爐增添「溫」故知新能力,能夠預測新鋼種的製程參數。

 中鋼指出,透過該系統大幅提高鋼胚實際溫度預測準確性,加熱爐平均燃耗從每噸鋼胚271百萬卡降至259.8百萬卡,不僅每年節省燃耗成本達2738萬元,也達成年減碳14228噸CO2e效益。

 中鋼說明,扁鋼胚在熱軋工場進行粗軋、精軋及盤捲等軋鋼製程前,需在加熱爐先加熱至1200度高溫,如能夠精準掌握鋼胚實際加熱升溫狀況,可順利接續軋鋼製程產出高品質的熱軋鋼捲,減少剔退機率。

 因此,加熱爐的溫度控制至關重要,惟溫控涉及許多製程參數間彼此複雜的連動關係,過往需依賴具有豐富經驗的爐控人員進行判斷及控制燃料輸出。新系統不僅融入中鋼爐控員30年以上經驗,更藉由AI智能技術開發出5大智慧功能,包括三維胚溫計算、胚溫預測控制、加熱爐製程模擬、機器學習回饋及設備監診預警。

 中鋼指出,新系統可提高鋼胚實際升溫命中率,透過加熱爐「溫」故知新的能力減少試軋次數,提高新鋼種的量產效率;另在機器學習回饋部分,建立準確模型,預測粗軋出口溫度補償量;設備監診預警功能可達到設備異常預先示警及安排檢修保養目的。

 中鋼今年成立「數位轉型推動小組」,在營運、生產及設備等3大領域規劃智能化系統,中鋼表示,第一熱軋工場建置加熱爐智能溫控系統,將鋼胚實際溫度預測結合製程動態即時調控,可達到智慧製造目的。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎  點我下載APP  按我看活動辦法

已經加好友了,謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚 心情好
已經按讚了,謝謝。

相關新聞

今日熱門新聞
看更多!請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中